【压铸机】疑难杂症100例之11例
2016-02-05 15:47阅读:


1例:
意大利550T压铸机在背压为60帕,但增压却只有120帕。
分析处理:
按照常理,在背压为60帕时,增压应达到280帕左右,检查背压阀和增压阀均为好,其电气信号也运行地很正常。
查CRT上的工艺程
序,发现和原来规定的程序有误,增压行程原来设定为390,现在却为420,即增压的实际行程少了,即晚了,铸件已冷却硬化,增压不上去了。
把增压行程由420改为390,开机,在增压还是60帕时,增压则马上达到280帕,打出铸件均为好。
注意,一般生产中出现了故障,产品合格率低一是要从电气、液压和工艺程序三方面着手检查,绝不能钻牛角尖,这样才能快速找出故障的真正原因。
注
本案例来自上海皮尔博格王有生老师编著的《进口压铸机疑难杂症解析》一书,王老师是目前国内集进口压铸机电气、液压工艺技术为一身的为数不多的专家之一,在该领域他辛勤耕耘整整25年,积累了丰富的理论知识和很强的实战能力,对许多进口压铸机疑难故障的分析、诊断和修复,都能对症下药、手到病除,达到了炉火纯青的地步。
2例:
1700T压铸机压射系统增压后,冲头冲到底后会反弹,打出铸件质量不好。
分析处理:
分析处理:
7Y15=级快排阀是否好,7RV15、7RV16、7SV15单向阀是否为好。在二级压射时是否能完全打开。
查:在此情况下,增压不用,单用二级速度(设定在65%),则二级速度还正常。把增压选用设定在80%,则二级行程设定为300-500。在300-400时,压射速度正常,在400-500时,后面还有增压,快速卸荷来不及,所以400-500时速度较慢且还会发生冲头到底后产生反弹。
拆下7Y15快排阀检查,发现里面有垃圾卡住,换向不彻底,造成快排阀没有彻底打开,清洗后再装上,开机,压射则一切正常,且在增压的情况下,冲头也不会产生反弹的现象,打出铸件质量很好。
注
本案例来自上海皮尔博格王有生老师编著的《进口压铸机疑难杂症解析》一书,王老师是目前国内集进口压铸机电气、液压工艺技术为一身的为数不多的专家之一,在该领域他辛勤耕耘整整25年,积累了丰富的理论知识和很强的实战能力,对许多进口压铸机疑难故障的分析、诊断和修复,都能对症下药、手到病除,达到了炉火纯青的地步。
3例:
意大利750T压铸机系统压力只有125帕。
分析处理:
查看现场,按高压钮,高压只能达到125帕,二级蓄能器、三级蓄能器压力均只有120帕,打出铸件废品很多,电气信号均到位,调节压力比例阀控制模板A16也无用。仔细阅读液压原理图进行分析,EV438二级速度比例阀,EV439三级速度比例阀都是最近更换新的,可排除泄漏。EV371和EV372的二级、三级蓄能器泄荷截止阀也都关闭的很好。查到压射冲头回程控制阀EV300时,发现其得电后电磁阀的插座指示灯亮,但因插脚接触不好,导致EV300
电磁阀没有得电换向,校刀插脚再固定牢,开机,按高压,泵压力能达到140帕,二级蓄能器,三级蓄能器压力均可达到
132帕,以示正常。
主要是EV300电磁阀换向不好导致;VN150单向阀不能完全打开或完全关闭,压力油直接通过VN150单向阀流回油箱,所以在成系统压力只有120帕。
注
本案例来自上海皮尔博格王有生老师编著的《进口压铸机疑难杂症解析》一书,王老师是目前国内集进口压铸机电气、液压工艺技术为一身的为数不多的专家之一,在该领域他辛勤耕耘整整25年,积累了丰富的理论知识和很强的实战能力,对许多进口压铸机疑难故障的分析、诊断和修复,都能对症下药、手到病除,达到了炉火纯青的地步。
4例:
意大利550T压铸机泵系统压力只有125帕。
分析处理:
分析处理:查看现场,开机,按高压钮,泵压力表上升到
125帕就上不去了,调节压力比例阀控制模板A16也无用,此时再调节RI-392压力比例阀,压力能从125帕上升到 1
35帕就再也上不去了,打出铸件合格率只有80%,再检查发现增压时,背压也不稳定,如CRT上调足背压为45帕,而压力表会显示1
10帕,则增压只有200,调节背压比例阀控制模板A17,使CRT设定背压为50帕,背压表也为50帕。
干了一天,第二天泵系统压力又只有125帕了,且背压还是不太正常,更换了一只新的背压阀,开机,则泵系统压力能达到
140帕,在背压为50帕,增压能达到320帕,以示正常。
在修理过程中,查工艺,发现工艺程序设置的不对,2级速度行程为390,而三级速度行程为380,倒挂,所以增压不正常,把2级速度行程由
390改为280;,则冲头在行走到280时进行2级快速充填,在行走到 380时进行增压则OK。
注
本案例来自上海皮尔博格王有生老师编著的《进口压铸机疑难杂症解析》一书,王老师是目前国内集进口压铸机电气、液压工艺技术为一身的为数不多的专家之一,在该领域他辛勤耕耘整整25年,积累了丰富的理论知识和很强的实战能力,对许多进口压铸机疑难故障的分析、诊断和修复,都能对症下药、手到病除,达到了炉火纯青的地步。
5例:
意大利750T压铸机泵系统只有130帕。
分析处理:
该机器做转向器壳体合格率只有70%,调节压力比例阀控制模板A16也调节不上去,最大只有1
30帕,此时2级蓄能器、3级蓄能器压力只有124帕。
根据现象和液压原理分析,把VR512反向安装,即把压射系统封死,其泵压力还是只有1
30帕,说明问题在泵系统,和压射系统无关。
检查泵系统,把压力比例阀RI392的铅封打开进行调节,高压压力能调高到147帕,此时把其固定封死,再调节A16板子,从147帕下调到
140帕,压力能保住,再把VR152复原,即打开压射系统,压力仍能保持在140帕,此时二级蓄能器、三级蓄能器压力均在135帕左右,说明压力很好,打出铸件,合格率有70%上升到98%。
*主要是RI392压力比例阀用的时间久了,原来锁定的位置有些偏移了,所以造成压力上升130帕就上不去了,打开铅封,重新调节锁定则OK了。
注
本案例来自上海皮尔博格王有生老师编著的《进口压铸机疑难杂症解析》一书,王老师是目前国内集进口压铸机电气、液压工艺技术为一身的为数不多的专家之一,在该领域他辛勤耕耘整整25年,积累了丰富的理论知识和很强的实战能力,对许多进口压铸机疑难故障的分析、诊断和修复,都能对症下药、手到病除,达到了炉火纯青的地步。
6例:
意大利550T压铸机在手动时,高压能达到
140帕,但一转到自动,则压力只有125帕。
分析处理:
查电气信号,均到位。分析液压原理图,再查看现场,在原始时,手动按高压钮,压力表上压力能较快的到达140帕,但一合模,即一吃压力,140帕压力马上跌到125帕。查二级和三级氮气压力都为120帕,而二级、三级蓄能器压力也只有122帕,所以压射无力,打出铸件都为疏松。再查发现动模抽芯M1,有2组油管(一大一小)转向器壳体因有3组抽芯并联,故用了一根大油管,而小油管没有闷头,就用一根油管把小油管的二头短接了。这样一来高压一部分的油就被小油管短路了,所以在工作时140帕的压力马上跌到
125帕,知道了这一情况,在CRT上先把M1置0,则压力在140帕上就保持住了。
说明问题找到,叫机修把连接的小油管拆下,并用2只闷头把2头闷死,再使M1置1。
开机,双手合模,安全模关,M1、插芯到位,合模、压力则一切正常。
注
本案例来自上海皮尔博格王有生老师编著的《进口压铸机疑难杂症解析》一书,王老师是目前国内集进口压铸机电气、液压工艺技术为一身的为数不多的专家之一,在该领域他辛勤耕耘整整25年,积累了丰富的理论知识和很强的实战能力,对许多进口压铸机疑难故障的分析、诊断和修复,都能对症下药、手到病除,达到了炉火纯青的地步。
7例:
意大利1100T压铸机系统压力只有70帕。
分析处理:
查电气信号,在按高压钮时,PLC都有输出信号,检查二级蓄能器,三级蓄能器,
泄荷截止阀EV371和EV372也为好,在开机后,均能很好的关闭截止。仔细观察现场,发现压射冲头在原始位时,冲头自己会慢慢地向前走,走到底,此时按下电磁阀EV301,关闭YN197,则系统压力马上会从70帕上升到150帕。叫机修拆开二级速度比例阀EV438,检查里面的阀芯阀套果然已咬死,用榔头慢慢的仔细敲打,使其分离,然后用细砂皮进行研磨,抛光,使阀芯阀套运行活络再装上。
开机,低压为50阀,按高压,压力能上升到 150阀,以示正常,做了几个循环,其他动作也一切正常。
注
本案例来自上海皮尔博格王有生老师编著的《进口压铸机疑难杂症解析》一书,王老师是目前国内集进口压铸机电气、液压工艺技术为一身的为数不多的专家之一,在该领域他辛勤耕耘整整25年,积累了丰富的理论知识和很强的实战能力,对许多进口压铸机疑难故障的分析、诊断和修复,都能对症下药、手到病除,达到了炉火纯青的地步。
8例:
意大利1350T压铸机按高压,泵系统压力只有80帕。
分析处理:
分析处理:查电气信号,均正常,把压射系统关闭,则泵压力马上上升到150帕,以示正常。证明故障在压射系统。
根据液压原理图分析和以往的维修经验,第一步用旋凿强按EV301
电磁阀,即关闭VN197单向阀,此时压射冲头会自动往前走,走到底则压力会上升到150帕,根据该现象分析:二级比例阀有可能泄流,拆开二级压射比例阀,其内的大弹簧完好,又进一步检查其中16孔的小弹簧也完好,但阀芯和阀套比较松,有间隙,其中16小活塞在静止时就会封不死大的单向阀,造成蓄能器的油压从压射缸后腔通过VN197单向阀流回油箱,此时压射系统会有较大的泄荷声,而把’VN197单向阀封死,则系统压力会从80帕上升到150帕,更加证明了2级比例阀有问题,更换了一套新的2级速度比例阀,开机,低压为45帕,按高压压力马上从45帕上升到150帕,且做了几个空循环,一切正常。
注
本案例来自上海皮尔博格王有生老师编著的《进口压铸机疑难杂症解析》一书,王老师是目前国内集进口压铸机电气、液压工艺技术为一身的为数不多的专家之一,在该领域他辛勤耕耘整整25年,积累了丰富的理论知识和很强的实战能力,对许多进口压铸机疑难故障的分析、诊断和修复,都能对症下药、手到病除,达到了炉火纯青的地步。
9例:
意大利750T压铸机原系统压力只有70帕。
分析处理:
查电气信号,调节压力比例阀控制模板A16,其最大输出电压只有0.55V(正常应1.28V)。
把压射系统的单向阀VR152反180°安装,即把压射系统回路封死,原系统还是只有70帕压力,说明问题在泵系统。
更换了一套Y392压力比例阀(包括压力传感器),开机,泵系统还是只有70帕,在CRT上把泵流量由99%→0,此时压力表为0,后在另外一台同型号的压铸机上测试对比,把泵流量由99%→0,此时压力表也为0,说明Y392压力比例阀还是受控的。
回办公室仔细查看液压原理图,对比分析,认为和压力有关的阀有Y392、Y393、VR210、VC216这几个阀。Y392已更换过新阀阀,VR210高低压单向阀影响也不大,最有可能为VC216和Y393这两个阀,把Y393拆下检查,在用旋凿拆y393
电磁阀插头时,用力一旋,则压力表马上从70帕上升到 1
40帕,把Y393插头拆下检查后,又重新插上固定紧,则开机,一按高压钮,则压力马上上升到
140帕,以示正常。
注
本案例来自上海皮尔博格王有生老师编著的《进口压铸机疑难杂症解析》一书,王老师是目前国内集进口压铸机电气、液压工艺技术为一身的为数不多的专家之一,在该领域他辛勤耕耘整整25年,积累了丰富的理论知识和很强的实战能力,对许多进口压铸机疑难故障的分析、诊断和修复,都能对症下药、手到病除,达到了炉火纯青的地步。
10例:
意大利550T压铸机高压只有80帕,不能合模。
分析处理:
查压力比例阀控制模板A16输出端电压有12.6V,以示正常,但压力表上最高只有80帕,把压射系统和合模系统的进油单向阀翻180度安装,即把这二个系统封死,但高压还只有80帕,说明故障和压射、合模系统无关,主要在泵系统本身。
再查泵系统现场,发现压力比例阀RI392的插头和插座有油渗进去,拆下把渗油擦干净并牢固按上。
开机,低压有40帕,按高压马上能到 1 40帕,此时开—合模也一切正常。
注
本案例来自上海皮尔博格王有生老师编著的《进口压铸机疑难杂症解析》一书,王老师是目前国内集进口压铸机电气、液压工艺技术为一身的为数不多的专家之一,在该领域他辛勤耕耘整整25年,积累了丰富的理论知识和很强的实战能力,对许多进口压铸机疑难故障的分析、诊断和修复,都能对症下药、手到病除,达到了炉火纯青的地步。
11例:
意大利750T压铸机模具装好后,不能开模,按高压钮,只有20帕压力。
分析处理:
查电气信号,压力比例伐控制模板A16运行正常,用万用表测试其测试点,在原始时只有0.2V,按高压也只有0.2V(正常时原始时为0.4V,按高压钮应为1.28V)更换了一块A16板子无用,查液压系统,压力比例阀
RI392,流量比例阀RI393均和好机器对换过,均不起作用。
意大利专家来厂,根据电气图检查电气液压相关元器件,又根据液压原理图分析和他们调试经验,认为很有可能液压系统中的保险阀因系统压力太高,把安全阀击穿使系统压力直接从保险阀中泄荷了,所以压力只有20帕。
拆开VM187-3安全保险阀的铅封重新调节,使安全阀在正常压力范围内不起作用。
此时按高压,高压马上能建立起来,调节:A16板子,电压能从0.2V逐渐上升到1.28V,对应系统压力为140帕,机器恢复正常。
压力比例阀控制模板A16的输出电压调节,一定要有负载,否则空载是不起作用的。
注
本案例来自上海皮尔博格王有生老师编著的《进口压铸机疑难杂症解析》一书,王老师是目前国内集进口压铸机电气、液压工艺技术为一身的为数不多的专家之一,在该领域他辛勤耕耘整整25年,积累了丰富的理论知识和很强的实战能力,对许多进口压铸机疑难故障的分析、诊断和修复,都能对症下药、手到病除,达到了炉火纯青的地步。