常量金的分析结果准确性探讨
2018-03-28 20:25阅读:
常量金的分析结果准确性探讨
金的分析结果准确性是关系到矿山储量计算、资源合理利用的基础工作,同时也与企业能否正常运行、经济效益高低等关键问题直接相关。但是,不少矿山化验室的金的分析结果误差极大,严重影响了矿山的决策与发展。针对这一情况,我们对矿山普通采用的碘量分析技术进行研究,并对不同化验室、不同分析方法进行比较。结果发现,矿山化验室现行分析方法是可靠的,造成分析结果偶然误差大的原因是与未严格遵守切乔特公式,样品加工过程中的细碎等工序中缺乏严格的质量监控有关。另外,在分析过程中,溶矿时间、不溶残渣处理、温度条件等应严格控制,否则,也容易带来分析误差。
一、试验方法
以矿山化验室为基础,制样、分析工作符合生产实际情况,确定矿山化验室承担基础分析,用碘量法分析、经典的火试金方法和氢醌法的分析结果对比,进行方法比较、重复分析条件试验等,采用的基本方法为氢醌滴定法。
二、结果与讨论
1、样品加工粒度对分析结果准确性影响
实验中,取矿山按正常生产程序加工的样品,抽查发现其样品200网目的通过率只有75%。取该样品400g,按每组200g分成两组,第一组直接称取20g×8份;第二组磨细
到
-240网目
(98%),也称取
20g×8份,分别进行分析测定。结果发现,两组样品的平均值并无特别明显差别,但未经细磨的
8件样品重现性较差,经细磨之后的样品分析结果的相对标准偏差大幅度减小,相对误差完全可以满足规范要求。进一步抽查了矿山生产中留存的副样,发现
-200目的通过率仅占
72.5%~
81.7%。可见加工粒度粗,样品的不均匀性使引起分析误差的主要来源之一。
将金的分析结果变化性用方差S2表示如下:
S2=S21+S22+S23+S24
式中,S21---采样介质的天然区域上的变化;S22---取样引起的变化;S23--样品加工引起的变化;S24---分析引起的变化。
采样介质的天然或区域上变化是本身固有的,而样品加工和分析的变化是人为的,可以通过采取某些特殊的手段来克服或加以改善。因此,如果这些因素都不予考虑的话,那么金的分析误差就主要是由取样误差引起的,而取样误差又是与“粒金效应”有关。样品中金颗粒大小和数目与分析误差的关系如何呢?在假设金是小球体的条件下,推导出分析误差S与金颗粒大小a、金矿物中纯金的百分含量B、及取样重量W的理论公式

式中:d---金的密度(19.32g/cm3)
A--样品中金的含量
由公式清楚的可见,对分析工作来讲,特定样品要减少分析误差S,只有将矿物样品破碎的更细,增加分析时的取样量这两种途径,实验中采用固定称样量,显然样品加工粒度细的分析结果重现性好。
2、样品焙烧对分析结果的影响
样品在用王水溶解之前,是否经过焙烧,焙烧的时间和温度一定程度上也影响分析结果的准确性。实验中对金精矿粉、原矿及人工合成样品进行了不同条件下培烧试验,如表1所示。结果表明,样品在650下培烧1小时,结果回收率为98.8%~102.1%,在500焙烧半小时,样品中金的回收率则大幅度降低,金精矿粉及原矿的回收率只有90%,不焙烧的人工合成样品的回收率仅有1%,这是由于黄铁矿中S、As、Se、Te、Sb、Hg及有机物的存在对分析的干扰所致。人工模拟合成样品中不含金黄铁矿取自煤层中,因此其炭质成分在王水介质中会部分转变成活性炭,从而吸附金造成结果偏低。因此,样品在用王水溶解之前,一定要在650的温度下,焙烧1小时,以除去干扰成分,保证金的分析精度。
表1
焙烧对分析结果的影响
样品
|
焙烧完全(6501小时)g/t
|
焙烧完全(500半小时)g/t
|
不焙烧
g/t
|
人工合成样品1
(20g无金黄铁矿+500ug金)
|
510.70
|
374.20
|
306.20
|
507.50
|
397.70
|
312.80
|
人工合成样品2
(20g无金黄铁矿+500ug金)
|
494.40
|
48.80
|
2.10
|
506.30
|
22.30
|
5.10
|
PR
|
82.71
|
76.43
|
71.25
|
81.64
|
74.43
|
71.47
|
REG2-I样品
|
16.23
|
16.12
|
15.45
|
3、王水溶样时间及残渣含金量研究
王水溶样时间长短,主要取决于试样的粒度,样品粒度粗,溶样时间就要长。实验中,研究了不同溶样时间对金的回收率的影响。对-200目的试样,实验结果表明:加热1小时一般均可完全溶解,但若有不溶大颗粒深色残渣,则需延长溶样时间,否则,回收率有所降低。回收不溶残渣中金的赋存量,列于表2中。残渣中被测定出的金系不溶(未溶)于王水的矿物中所含金量,也可能是操作过和中洗涤不净由滤纸吸附的金。总的看来,残渣中的含金量远小于分析误差,可以忽略不计,但当溶样时间不足时,残渣中含金量则是不容忽视的。
表2
不溶残渣的分析结果
样品名称
|
总金量
(×10-4)
|
残渣中金量
|
绝对量(×10-4)
|
相对量(%)
|
PR1-4
|
82.60
|
0.145
|
0.2
|
HR1-4
|
1.56
|
0.008
|
0.5
|
REG2
|
3.07
|
0.038
|
1.2
|
REG2
|
16.19
|
0.047
|
0.3
|
4、干扰元素的排除
王水溶样过程中,Pb、Sb、Bi、W等量稍大,可包裹Au3-或因混入活性炭会影响分析结果的准确性。因此,王水溶样之前,对样品要进行焙烧,使Pb、Sb、Bi等干扰物挥发除去,消除对金的测定干扰。在氢醌滴定分析过程中,Cu、Ag、Ni、Cd和Fe测定有影响。但由于采用活性炭分离,加之一般金矿石中除Fe大量存在外,其它元素很少,而Fe3+大量出现,一部分在磷酸缓冲介质中形成络合物,一部分则生成沉淀,影响终点观察。试验取黄铁矿样品20g制成试样,只要在活性炭柱子上严格按规程洗涤,Fe仍无影响,故生产中可不予考虑。在碘量滴定法分析过程中,可能亦有Fe、Cu、Pb的干扰存在,遇此清况应加入氧化氢氨及EDTA掩蔽剂,以保证分析结果准确可靠。
5、不同分析方法的综合评价
报出结果准确与否,必须通过不同分析方法及不同实验室是进行检验,实验中选用三个不同实验室、采用不同分析方法对32件样品进行分析测定,结果如表3。由表3可见三个实验室分别采用三种不同方法对REG1的分析结果为:3.066g/t、
3.094g/t和3.071g/t;REG2的分析结果为:15.63g/t、16.10g/t和15.86g/t。认定长春黄金研究所的火法试金法结果为权威结果,设定其分析平均值为真实值,再与矿山化验室的碘量法及氢醌法进行比较,并进行数理统计处理,当置信度为95%,自由度为15时,理论准确度为2.131,故两个化验室系统误差均小于理论值、与真实值无显著差异,准确度可信。再对三个化验室报出值间的系统误差分析计算,当置信度为95%,自由度为30时,三个化验室间报出值间亦无显著系统误差。
三、结语
三个化验室所用的碘量滴定法、氢醌滴定法及火试金法等金的分析方法对常量金的分析是可靠的。对于矿山化验室分析结果出现偶然偏差,原因是样品加工过程中缩分工序未严格遵守切乔特公式,样品破碎未能达到-200网目的理论要求所致。分析过程中,对溶矿时间、矿培烧、不溶残渣处理以及其它条件应有严格规定,只有这样才能保证分析结果的准确性。
表3
样品分析结果(g/t)
样品名称
|
碘量法
|
氢醌法
|
火试金法
|
单次结果
|
平均值
|
单次结果
|
平均值
|
单次结果
|
平均值
|
REG1-1
|
3.20
|
3.066
|
3.44
|
3.094
|
3.49
|
3.071
|
2
|
3.20
|
3.41
|
3.42
|
3
|
2.70
|
2.95
|
3.61
|
4
|
2.90
|
2.95
|
3.23
|
5
|
3.05
|
3.31
|
3.01
|
6
|
3.25
|
3.26
|
3.03
|
7
|
2.65
|
3.36
|
2.68
|
8
|
3.20
|
3.31
|
2.92
|
9
|
3.30
|
2.90
|
3.28
|
10
|
3.30
|
2.60
|
2.85
|
11
|
2.70
|
2.89
|
3.10
|
12
|
3.00
|
2.26
|
2.66
|
13
|
3.30
|
2.15
|
3.00
|
14
|
3.15
|
2.84
|
2.90
|
15
|
2.65
|
2.62
|
2.58
|
16
|
3.50
|
3.26
|
3.38
|
|
REG2-1
|
14.35
|
15.63
|
14.19
|
16.10
|
16.27
|
15.86
|
2
|
15.30
|
16.03
|
16.80
|
3
|
14.00
|
19.44
|
14.85
|
4
|
15.60
|
19.07
|
16.80
|
5
|
15.20
|
15.65
|
13.54
|
6
|
16.10
|
17.44
|
12.80
|
7
|
14.75
|
12.80
|
13.50
|
8
|
12.70
|
19.38
|
15.50
|
9
|
19.00
|
19.25
|
20.48
|
10
|
13.50
|
14.99
|
13.80
|
11
|
13.70
|
13.46
|
14.20
|
12
|
19.20
|
18.46
|
20.10
|
13
|
16.70
|
16.08
|
16.70
|
14
|
20.20
|
13.48
|
16.20
|
15
|
13.70
|
14.10
|
15.60
|
16
|
16.10
|
13.71
|
16.75
|