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常量金的分析结果准确性探讨

2018-03-28 20:25阅读:
常量金的分析结果准确性探讨
金的分析结果准确性是关系到矿山储量计算、资源合理利用的基础工作,同时也与企业能否正常运行、经济效益高低等关键问题直接相关。但是,不少矿山化验室的金的分析结果误差极大,严重影响了矿山的决策与发展。针对这一情况,我们对矿山普通采用的碘量分析技术进行研究,并对不同化验室、不同分析方法进行比较。结果发现,矿山化验室现行分析方法是可靠的,造成分析结果偶然误差大的原因是与未严格遵守切乔特公式,样品加工过程中的细碎等工序中缺乏严格的质量监控有关。另外,在分析过程中,溶矿时间、不溶残渣处理、温度条件等应严格控制,否则,也容易带来分析误差。
一、试验方法
以矿山化验室为基础,制样、分析工作符合生产实际情况,确定矿山化验室承担基础分析,用碘量法分析、经典的火试金方法和氢醌法的分析结果对比,进行方法比较、重复分析条件试验等,采用的基本方法为氢醌滴定法。
二、结果与讨论
1、样品加工粒度对分析结果准确性影响
实验中,取矿山按正常生产程序加工的样品,抽查发现其样品200网目的通过率只有75%。取该样品400g,按每组200g分成两组,第一组直接称取20g×8份;第二组磨细
-240网目(98%),也称取20g×8份,分别进行分析测定。结果发现,两组样品的平均值并无特别明显差别,但未经细磨的8件样品重现性较差,经细磨之后的样品分析结果的相对标准偏差大幅度减小,相对误差完全可以满足规范要求。进一步抽查了矿山生产中留存的副样,发现-200目的通过率仅占72.5%81.7%。可见加工粒度粗,样品的不均匀性使引起分析误差的主要来源之一。
将金的分析结果变化性用方差S2表示如下:
S2=S21+S22+S23+S24
式中,S21---采样介质的天然区域上的变化;S22---取样引起的变化;S23--样品加工引起的变化;S24---分析引起的变化。
采样介质的天然或区域上变化是本身固有的,而样品加工和分析的变化是人为的,可以通过采取某些特殊的手段来克服或加以改善。因此,如果这些因素都不予考虑的话,那么金的分析误差就主要是由取样误差引起的,而取样误差又是与粒金效应有关。样品中金颗粒大小和数目与分析误差的关系如何呢?在假设金是小球体的条件下,推导出分析误差S与金颗粒大小a、金矿物中纯金的百分含量B、及取样重量W的理论公式
常量金的分析结果准确性探讨

式中:d---金的密度(19.32g/cm3)
A--样品中金的含量
由公式清楚的可见,对分析工作来讲,特定样品要减少分析误差S,只有将矿物样品破碎的更细,增加分析时的取样量这两种途径,实验中采用固定称样量,显然样品加工粒度细的分析结果重现性好。
2、样品焙烧对分析结果的影响
样品在用王水溶解之前,是否经过焙烧,焙烧的时间和温度一定程度上也影响分析结果的准确性。实验中对金精矿粉、原矿及人工合成样品进行了不同条件下培烧试验,如表1所示。结果表明,样品在650下培烧1小时,结果回收率为98.8%102.1%,在500焙烧半小时,样品中金的回收率则大幅度降低,金精矿粉及原矿的回收率只有90%,不焙烧的人工合成样品的回收率仅有1%,这是由于黄铁矿中SAsSeTeSbHg及有机物的存在对分析的干扰所致。人工模拟合成样品中不含金黄铁矿取自煤层中,因此其炭质成分在王水介质中会部分转变成活性炭,从而吸附金造成结果偏低。因此,样品在用王水溶解之前,一定要在650的温度下,焙烧1小时,以除去干扰成分,保证金的分析精度。
1 焙烧对分析结果的影响
样品
焙烧完全(6501小时)g/t
焙烧完全(500半小时)g/t
不焙烧
g/t
人工合成样品1
20g无金黄铁矿+500ug金)
510.70
374.20
306.20
507.50
397.70
312.80
人工合成样品2
20g无金黄铁矿+500ug金)
494.40
48.80
2.10
506.30
22.30
5.10
PR
82.71
76.43
71.25
81.64
74.43
71.47
REG2-I样品
16.23
16.12
15.45

3、王水溶样时间及残渣含金量研究
王水溶样时间长短,主要取决于试样的粒度,样品粒度粗,溶样时间就要长。实验中,研究了不同溶样时间对金的回收率的影响。对-200目的试样,实验结果表明:加热1小时一般均可完全溶解,但若有不溶大颗粒深色残渣,则需延长溶样时间,否则,回收率有所降低。回收不溶残渣中金的赋存量,列于表2中。残渣中被测定出的金系不溶(未溶)于王水的矿物中所含金量,也可能是操作过和中洗涤不净由滤纸吸附的金。总的看来,残渣中的含金量远小于分析误差,可以忽略不计,但当溶样时间不足时,残渣中含金量则是不容忽视的。
2 不溶残渣的分析结果
样品名称
总金量
(×10-4
残渣中金量
绝对量(×10-4
相对量(%
PR1-4
82.60
0.145
0.2
HR1-4
1.56
0.008
0.5
REG2
3.07
0.038
1.2
REG2
16.19
0.047
0.3

4、干扰元素的排除
王水溶样过程中,PbSbBiW等量稍大,可包裹Au3-或因混入活性炭会影响分析结果的准确性。因此,王水溶样之前,对样品要进行焙烧,使PbSbBi等干扰物挥发除去,消除对金的测定干扰。在氢醌滴定分析过程中,CuAgNiCdFe测定有影响。但由于采用活性炭分离,加之一般金矿石中除Fe大量存在外,其它元素很少,而Fe3+大量出现,一部分在磷酸缓冲介质中形成络合物,一部分则生成沉淀,影响终点观察。试验取黄铁矿样品20g制成试样,只要在活性炭柱子上严格按规程洗涤,Fe仍无影响,故生产中可不予考虑。在碘量滴定法分析过程中,可能亦有FeCuPb的干扰存在,遇此清况应加入氧化氢氨及EDTA掩蔽剂,以保证分析结果准确可靠。
5、不同分析方法的综合评价
报出结果准确与否,必须通过不同分析方法及不同实验室是进行检验,实验中选用三个不同实验室、采用不同分析方法对32件样品进行分析测定,结果如表3。由表3可见三个实验室分别采用三种不同方法对REG1的分析结果为:3.066g/t3.094g/t3.071g/tREG2的分析结果为:15.63g/t16.10g/t15.86g/t。认定长春黄金研究所的火法试金法结果为权威结果,设定其分析平均值为真实值,再与矿山化验室的碘量法及氢醌法进行比较,并进行数理统计处理,当置信度为95%,自由度为15时,理论准确度为2.131,故两个化验室系统误差均小于理论值、与真实值无显著差异,准确度可信。再对三个化验室报出值间的系统误差分析计算,当置信度为95%,自由度为30时,三个化验室间报出值间亦无显著系统误差。
三、结语
三个化验室所用的碘量滴定法、氢醌滴定法及火试金法等金的分析方法对常量金的分析是可靠的。对于矿山化验室分析结果出现偶然偏差,原因是样品加工过程中缩分工序未严格遵守切乔特公式,样品破碎未能达到-200网目的理论要求所致。分析过程中,对溶矿时间、矿培烧、不溶残渣处理以及其它条件应有严格规定,只有这样才能保证分析结果的准确性。
3 样品分析结果(g/t
样品名称
碘量法
氢醌法
火试金法
单次结果
平均值
单次结果
平均值
单次结果
平均值
REG1-1
3.20
3.066
3.44
3.094
3.49
3.071
2
3.20
3.41
3.42
3
2.70
2.95
3.61
4
2.90
2.95
3.23
5
3.05
3.31
3.01
6
3.25
3.26
3.03
7
2.65
3.36
2.68
8
3.20
3.31
2.92
9
3.30
2.90
3.28
10
3.30
2.60
2.85
11
2.70
2.89
3.10
12
3.00
2.26
2.66
13
3.30
2.15
3.00
14
3.15
2.84
2.90
15
2.65
2.62
2.58
16
3.50
3.26
3.38

REG2-1
14.35
15.63
14.19
16.10
16.27
15.86
2
15.30
16.03
16.80
3
14.00
19.44
14.85
4
15.60
19.07
16.80
5
15.20
15.65
13.54
6
16.10
17.44
12.80
7
14.75
12.80
13.50
8
12.70
19.38
15.50
9
19.00
19.25
20.48
10
13.50
14.99
13.80
11
13.70
13.46
14.20
12
19.20
18.46
20.10
13
16.70
16.08
16.70
14
20.20
13.48
16.20
15
13.70
14.10
15.60
16
16.10
13.71
16.75


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