0、引言
电力变压器是光伏电站中的重要设备,其可靠 稳定运行直接关系到光伏电站的安全生产和经济效 益。在变压器带缺陷、过负荷运行及冷却系统故障时,变压器油温都会出现异常,影响设备安全运行。
1、事件概述
某光伏电站于2021年底投产,其箱变选用某公司设计生产的油浸式自然冷却组合式变压器,共 48台。箱变的主要技术参数见表1。电站投运后不足半年,运行人员发现多数箱变出现了油温高的现象,随着负荷和环境温度的升高,部分箱变油温最高可达90左右,甚至C1箱变油温曾最高达到105 。DL/T 572—2021《电力变压器运行规程》中5.3.1条规定“自然循环冷却的变压器的顶层油温一般不宜经常超过85”。同时,对箱变油进行化验分析,发现部分箱变出现了C2H2, H2及总烃 等特征气体超注意值和油耐压不合格等问题。随即增加取样频率,发现特征气体持续增长,其中H4 箱变绝缘油在最近一次的化验结果为:C2H2含量225.72mL/L, H2含量787.26 hL/L,总烃含量11547.06hL/L,远远超过规程所要求的注意值, 此箱变已无法继续运行,故立即对H4箱变停运进 行检查、处理。
2、现场调查
2.1、查阅箱变油温历史记录
对2022-05-10的全站箱变油温进行统计,其中最高油温不低于65的箱变及其对应负荷情况 见表2,共计33台。
调阅C1,A4, A2, G1箱变自5月1日以来的油温历史曲线可见,C1最高油温105.55,A4 最高油温93.37 ,A2最高油温90.81 ,G1最高油温89.25。
2.2、运行中箱变的红外成像检测
对运行中的C1,H5箱变进行现场红外成像检测可见,C1箱变实测温度高达69.2,H5箱变 实测温度高达68.6,用手触摸箱变散热器和油箱有灼烫感。检查变压器油温计,其运行正常且有校验合格证。
2.3、查阅油化验报告
检查该光伏电站48台箱变变压器油化验台账,对最近一次化验报告中特征气体超过注意值(印含量150M/L;C2H2含量5M/L;总烃含量150HL/L)的箱变进行统计
电力变压器是光伏电站中的重要设备,其可靠 稳定运行直接关系到光伏电站的安全生产和经济效 益。在变压器带缺陷、过负荷运行及冷却系统故障时,变压器油温都会出现异常,影响设备安全运行。
1、事件概述
某光伏电站于2021年底投产,其箱变选用某公司设计生产的油浸式自然冷却组合式变压器,共 48台。箱变的主要技术参数见表1。电站投运后不足半年,运行人员发现多数箱变出现了油温高的现象,随着负荷和环境温度的升高,部分箱变油温最高可达90左右,甚至C1箱变油温曾最高达到105 。DL/T 572—2021《电力变压器运行规程》中5.3.1条规定“自然循环冷却的变压器的顶层油温一般不宜经常超过85”。同时,对箱变油进行化验分析,发现部分箱变出现了C2H2, H2及总烃 等特征气体超注意值和油耐压不合格等问题。随即增加取样频率,发现特征气体持续增长,其中H4 箱变绝缘油在最近一次的化验结果为:C2H2含量225.72mL/L, H2含量787.26 hL/L,总烃含量11547.06hL/L,远远超过规程所要求的注意值, 此箱变已无法继续运行,故立即对H4箱变停运进 行检查、处理。
2、现场调查
2.1、查阅箱变油温历史记录
对2022-05-10的全站箱变油温进行统计,其中最高油温不低于65的箱变及其对应负荷情况 见表2,共计33台。
调阅C1,A4, A2, G1箱变自5月1日以来的油温历史曲线可见,C1最高油温105.55,A4 最高油温93.37 ,A2最高油温90.81 ,G1最高油温89.25。
2.2、运行中箱变的红外成像检测
对运行中的C1,H5箱变进行现场红外成像检测可见,C1箱变实测温度高达69.2,H5箱变 实测温度高达68.6,用手触摸箱变散热器和油箱有灼烫感。检查变压器油温计,其运行正常且有校验合格证。
2.3、查阅油化验报告
检查该光伏电站48台箱变变压器油化验台账,对最近一次化验报告中特征气体超过注意值(印含量150M/L;C2H2含量5M/L;总烃含量150HL/L)的箱变进行统计
