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消失模工艺生产煤机柱涡方案

2022-09-04 09:08阅读:
消失模工艺生产煤机柱涡方案

产品分别为85公斤和62公斤,材质要求为低碳钢,如图;




泡沫为EPS苯板手工切割,根据产品形状特性,厚大件的泡沫夹渣不易排除,虽然采取了先烧后浇但效果不明显。在第一次试制过程中,浇注温度为1580---1600度,真空泵选择55千瓦,造型砂选择宝珠砂20—30目,负压控制在0.05mpa,,涂料配制石英粉和桂林五号,产品采取浸涂,厚度1.2左右,翻箱后内浇道切割发现有缩松缩孔,冒口根部下面有严重缩孔现象,产品外表有严重粘砂及增碳缺陷。
第二次试制过程中将浇注温度控制在1540----1560°,虽然没有粘砂但泡沫气化的垃圾没有排出来,常规实型浇注,产品出现整体不至密,组织缩松碳缺陷严重,内浇道切割后缩松较好,少量缩松现象,但冒口根部处仍有缩孔。
第三次试制中更改所有工艺;
1;缩小内浇道的截面积,直浇道采用圆形直径50
2;冒口由原来的一个大冒口改为均布三个小冒口。
3;所有浇冒口系统整体粘接在产品上,并设有通天冒口,减
少和杜绝浇注时带进产品的干砂机会;
4;涂料采用桂林五号,锆铝粉,厚度控制在15----2,0左右。
5造型前先将柔性材料预埋在产品中部直径30圆孔内。
6;一箱2件,采取先烧后浇并振动浇注。
7;负压控制在007----0075
8,用气割枪先烧浇口杯处后再烧通天冒口;
9;钢水包吊至到砂箱时,并打开振动台。
10;浇注温度控制在1580----1600°浇注。
11;产品翻箱后没有粘砂现象。
12;浇冒系统切割以后没有缩孔缩松。
13,由于采用烧空后振动浇注,细化了产品的晶粒,产品重量也得到增加提高了内在质量;



(涂料联系人陈老师18627702682

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