消失模工艺生产煤机柱涡方案
产品分别为85公斤和62公斤,材质要求为低碳钢,如图;
泡沫为EPS苯板手工切割,根据产品形状特性,厚大件的泡沫夹渣不易排除,虽然采取了先烧后浇但效果不明显。在第一次试制过程中,浇注温度为1580---1600度,真空泵选择55千瓦,造型砂选择宝珠砂20—30目,负压控制在0.05mpa,,涂料配制石英粉和桂林五号,产品采取浸涂,厚度1.2左右,翻箱后内浇道切割发现有缩松缩孔,冒口根部下面有严重缩孔现象,产品外表有严重粘砂及增碳缺陷。
第二次试制过程中将浇注温度控制在1540----1560°,虽然没有粘砂但泡沫气化的垃圾没有排出来,常规实型浇注,产品出现整体不至密,组织缩松碳缺陷严重,内浇道切割后缩松较好,少量缩松现象,但冒口根部处仍有缩孔。
第三次试制中更改所有工艺;
1;缩小内浇道的截面积,直浇道采用圆形直径50;
2;冒口由原来的一个大冒口改为均布三个小冒口。
3;所有浇冒口系统整体粘接在产品上,并设有通天冒口,减
产品分别为85公斤和62公斤,材质要求为低碳钢,如图;
泡沫为EPS苯板手工切割,根据产品形状特性,厚大件的泡沫夹渣不易排除,虽然采取了先烧后浇但效果不明显。在第一次试制过程中,浇注温度为1580---1600度,真空泵选择55千瓦,造型砂选择宝珠砂20—30目,负压控制在0.05mpa,,涂料配制石英粉和桂林五号,产品采取浸涂,厚度1.2左右,翻箱后内浇道切割发现有缩松缩孔,冒口根部下面有严重缩孔现象,产品外表有严重粘砂及增碳缺陷。
第二次试制过程中将浇注温度控制在1540----1560°,虽然没有粘砂但泡沫气化的垃圾没有排出来,常规实型浇注,产品出现整体不至密,组织缩松碳缺陷严重,内浇道切割后缩松较好,少量缩松现象,但冒口根部处仍有缩孔。
第三次试制中更改所有工艺;
1;缩小内浇道的截面积,直浇道采用圆形直径50;
2;冒口由原来的一个大冒口改为均布三个小冒口。
3;所有浇冒口系统整体粘接在产品上,并设有通天冒口,减
